Tuning af Diverse

Til forsiden       mail mig

  1. Yamaha Vmax

  2. BSA B31 fra 1959


Yamaha Vmax - Når 1198 ccm. ikke er nok.

Ja, så er der jo kun en vej og min Vmax er derfor nu 1497 ccm.

Hvorfor - har flere spurgt, det bedste svar jeg kan komme op med må være: Fordi man kan!

Nogle ting skal bare prøves og tro mig, i dette tilfælde bliver man bestemt ikke skuffet over resultatet.

Jeg vil her fortælle lidt om projektet og det arbejde der skal ligges i det, for det er ikke gjort uden at bruge både tid og penge. Overordnet vil jeg sige, at man altid kan forvente et eller andet ikke går som planlagt når man skal i gang med et projekt af denne størrelse, så du skal have rigeligt med tid til rådighed. Af en eller anden grund tror man altid at netop ved dette projekt vil det være anderledes end det plejer og køre efter planen - glem det, for det gør det aldrig.

Til gengæld må jeg sige, det er et projekt der i høj grad lønner sig og når først det er overstået, så var det jo egentligt ikke så galt, var det vel?

For de der ikke kender Yamaha Vmax så godt, er der her et par tekniske specifikationer:
Cylindervolume: 1198 ccm.
Boring/slaglængde: 76mm/66mm
Kompressionsforhold: 10,5:1
Antal cylindre: V4, 70°
Karburering: 4 stk. ø35mm faldstrømskarburatorer
Vmax´en har 5 gear, oliebadet kobling og kardantræk til baghjulet.

Der er flere af de udenlandske tuningsforretninger der sælger 1500 ccm. big bore kit til Vmax og  jeg købte kittet i februar måned 2002 fra firmaet PDQ i England. Det var et ganske ulogisk tidspunkt at købe kittet på, for jeg havde jo tænkt mig at vente til efterfølgende vinter med at bore den op. Men Larry Webb fra PDQ, som jeg mailede med adskillige gange, kom med så overbevisende og teknisk kvalificerede svar på mine mærkelige spørgsmål, at jeg ikke kunne lade være med at købe kittet.

Kittet indeholder smedede stempler, foringer af en slags støbejern og toppakninger, det kostede ca. kr. 8500 samlet.

Her stødte jeg på første problem, for jeg ejer ikke selv noget Visa kort og benyttede som jeg plejer min kammerats. Men tumpet som jeg var, opgav jeg forkert husnummer i min vens adresse og pakken nåede derfor ikke frem, som den skulle. Efter at have ventet i laaaang tid og have været på posthuset mange gange, var der endelig en tilfældig ansat ved det danske postvæsen, der kom i tanke om, at pakker fra England vist nok ikke altid gik igennem det danske postvæsen, men gennem en privat fragtmand. Dette viste sig at være Pakketrans, her havde pakken ligget til afhentning meget længe og var på vej retur til England, men jeg nåede lige at hente pakken inden.

Nu havde jeg endelig kittet og et stempel fik da også lov at pryde sofabordet, den slags skal jo ikke gemmes for langt væk.
Kittet stod altså klar og jeg regnede med at vente til næste vinter med at bore den op - ja, hvor naiv har man egentlig lov at være...

Det var dog sommertræffet med Vmaxklubben der gav mig det sidste skub, jeg ved nu ikke om man kan sige jeg blev støttet - jeg vil nærmere sige jeg blev hånet for ikke at have gjort noget ved sagen, nu hvor jeg havde haft kittet stående så længe.

Så i starten af juni 2002 skete det, da jeg kom hjem efter en aftenvagt kl. 22.30 sad jeg i mit værksted og kiggede på Vmaxen - jeg mener bestemt den selv bad mig gøre det, så jeg begyndte at skille den ad.

Det er faktisk meget simpelt at lave, man tager bare motoren af og tømmer den ud på bordet og får boret den øverste del af blokken op og samler hele skidtet igen - men som sagt går det aldrig helt som planlagt.

Og planen var ellers god, måske ikke helt detaljeret, jeg manglede jo stadig lige at finde nogen der ville bore blokken op for mig, for jeg kunne se det ville blive lige i overkanten for min ellers gode 500 watt boremaskine. Et venligt medlem af vores klub tilbød faktisk at bore den op, men da det stod klart for mig, hvor meget arbejde der er i det, besluttede jeg mig for at betale mig fra at et cylinderservice-firma udførte opgaven.
Der er jo mange værksteder der udfører cylinderservice, men når man ikke kender nogen af dem, er det lidt svært at vælge. En af mine arbejdskollegaer havde for nogle år tilbage benyttet et cylinderværksted, der på daværende tidspunkt udførte et godt stykke arbejde.

For nemt, tænkte jeg og efter en kort telefonsamtale, hvor ejeren af stedet sagde at det kunne han godt lave, kørte jeg den øverste del af blokken ned til ham.
Efter 2 uger, hvor ejeren 3 gange havde sagt at nu begyndte de snart på den, hentede jeg blokken igen. Det positive ved dette cylinderværksted må være at de i hvert fald ikke havde ødelagt noget, til gengæld var der altså heller ikke kommet nye foringer i min motorblok.

Så kørte jeg til Næstved Cylinderservice og tog Jesper "på sengen" ved at droppe ind ad døren fredag lige til fyraften - fredag er altid den bedste dag til sådan noget.

Jesper mente nok det kunne laves, specielt da jeg nævnte det blev gjort i England - "Hvis englænderne kan, så kan vi fand´me også" sagde Jesper, uden helt at vide hvad han havde rodet sig ud i.

Arbejdet består i at presse de gamle foringer ud, bore blokken op passende til de nye foringer, presse de nye foringer i, bore de nye foringer op passende til stemplerne, hone cylindrene og planslibe anlægsfladerne. Det er en større mundfuld med mange opspændinger og det er jo noget besværligt på sådan en halv motorblok til en V-motor.
14 dage tog det, men en del af tiden er selvfølgelig gået med at lave værktøjer der passer til blokken, så når du nu er blevet fristet og skal have lavet det samme ved din Vmax, så er Næstved Cylinderservice stedet. Prisen er ca. kr. 6500,- plus moms, hvis du kommer med den løse blok.

Da blokken blev færdig skulle det hele bare samles igen. I mellemtiden havde jeg selvfølgelig indkøbt de nødvendige stumper til formålet og jeg kunne begynde den sjove del af arbejdet.

Vmax´en er kendt for at have svage plejlstænger, men nej, jeg har ikke købt titaniumsplejlstænger, jeg har spurgt flere som jeg regner for rimeligt kompetente og de siger alle at så længe vi ligger i området omkring de 150 baghjulsheste, så er de originale plejlstænger tilstrækkelige.

Dog skal man passe på omdrejningerne, men det skal man altid på en Vmax. Den trækker nemlig gladelig flere tusinde omdrejninger op i det røde felt, hvis man ikke når at skifte eller misser et gearskifte helt. Det kritiske punkt skulle efter sigende begynde ved 9500 o/min, dette har jeg fået oplyst af BadMax i Tyskland. Hvordan de kan sætte så præcist tal på ved jeg ikke, de har måske haft en Vmax på rullefeltet der knækkede sig ved netop dette omdrejningstal...

Jeg købte til gengæld en kraftigere kobling, den originale har det svært nok på en standart Vmax. Der findes rigtigt mange forskellige former for forbedrede koblinger til Vmaxen, lige fra en kraftigere fjeder til en heavy duty lock-up kobling. Jeg købte en mellemting, en anden trykfod med et anderledes fjerdersystem lavet af firmaet Barnett. Ud over den ser ret blæret ud, inde under dækslet altså, så virker den perfekt. Aldrig før har min Vmax koblet så godt fri og taget så effektivt fat igen. Prisen er små 2000 kr og et lidt strammere koblingsgreb, plus nye koblingsplader.

Jeg købte ikke nogen smarte former for koblingsplader, istedet købte jeg ganske almindelige plader fra Wesra. Jeg tror nu nok sådan nogen koblingsplader med kevlar virker rigtigt godt, jeg bryder mig bare ikke om tanken om alle de der fibre, som bliver slidt af, bagefter bliver ført rundt i hele motoren i olien.

Der er nogle timer både i at skille motoren ad og samle den igen, men det er faktisk ikke svært. Det er selvfølgelig relativt, hvis du aldrig har haft en motor skilt ad før er det nok en lidt stor mundfuld, men motoren er faktisk bygget nogenlunde simpelt op. Der er selvfølgelig mange dele i sådan en V-motor, men arbejdet kan udføres ved brug af "almindeligt" værktøj, herunder selvfølgelig momentnøgle, "stempelringskompressor" og den slags værktøj et almindeligt værksted ligger inde med.

En værkstedshåndbog, det som alle andre end mig kalder en manual, er alle pengene værd til projektet, specielt fordi min har været gratis. Eneste "fælde" når motoren skal samles som jeg stødte på, var timing af knastaksler. Ved flere lejligheder har jeg da også set folk spørge til netop dette på et par af de udenlandske Vmax-sites og jeg var faktisk også tæt på at klokke gevaldigt i det.

Finten ligger i at der både er nogle små huller og nogle større huller i knastakslerne, som skal bruges til timingen. På det ene topstykke er det de små huller der skal benyttes og på det andet topstykke er det de store huller der skal bruges (se værkstedshåndbog).

Når motoren skal ud og i er det en fordel at fjerne alt der sidder omkring motoren på stellet, herunder batteri og benzinpumpe. Tiden det tager at skrue alt dette tingeltangel af, er sparet i besvær når motoren skal smides i igen. Motoren skal faktisk drejes 90° inde i stellet og du skal være noget sej, hvis du kan gøre dette uden brug af donkraft.

Motoren sidder i gummiophæng og nogle folk vælger at putte massive motorophæng i, når de smider motoren tilbage i stellet. De massive motorophæng er simpelthen bare ophæng lavet i aluminium uden gummi. Så bliver motoren en medbærende del af stellet og dette skulle hjælpe en del på køreegenskaberne. Selv valgte jeg at bruge de originale motorophæng igen, der skal jo også være noget at lave en anden dag...

Til gengæld har jeg gjort en del for at Vmaxen skal kunne starte, det synes jeg er praktisk.

Larry Webb fortalte mig, at som stemplerne var udformet ville jeg ende med et kompressionsforhold der ligner 12:1 mod de originale 10,5:1. Dette er glimrende i forhold til effektforøgelse, til gengæld ville det kunne give mig startproblemer, de fleste har prøvet at den kun lige kan slæbe sig i gang, specielt når motoren er varm på en varm dag. Derfor rådede Larry mig til at få drejet lidt af toppen på stemplerne og derved sænke kompressionen til 11:1. Det ville selvfølgelig betyde en smule mindre effektforøgelse i forhold til 12:1, men Vmaxen ville have meget nemmere ved at starte og der ville selvfølgelig stadig være en stor effektforøgelse med de ekstra 300 ccm.
Men hvem hulen kan få sig selv til at sænke kompressionen og få mindre effektforøgelse når man nu er i gang med at tune skidtet? Ja, ikke mig i hvert fald!

Derfor gjorde jeg mig nogle tanker om, hvordan jeg så kunne få motoren til at ville starte. Jeg ved at flere har haft gavn af nogle fornuftigt tykke kabler fra batteriet og til henholdsvis starter og stelforbindelse, så sådan nogle købte jeg. En større batterikasse købte jeg fra det engelske firma Exactrep, den kostede små 200 kr, det synes jeg er billigt, men den er nu også billigt lavet. I den kasse er der plads til et noget større batteri og det har Vmaxen rigtigt godt af.
Altså satsede jeg på, det var nok med de tykke kabler og det større batteri og beholdt kompressionsfoholdet på 12:1. Heldigvis viste det sig, det var nok til at Vmaxen starter problemfrit, dog med ganske få motoromdrejninger når den er varm, men det er jo ikke anderledes end det altid har været.

En olietryksmåler skulle Vmaxen da også have og den faldt jeg over hos Biltema for 130,- kr. Fantastisk den kan sælges til den pris og den virker oven i købet. Den er elektrisk, med en giver der tilsluttes ved aluminiumsproppen, der er placeret lige bagved måleglasset på højre side af motorblokken.

Uret satte jeg i et hus der kostede 20,- kr (fantastisk ikke?) ved siden af speedometeret, med lys i og alting. Selvfølgelig kan det ses det ikke er en olietryksmåler der har kostet flere tusind kroner, men den er rigelig fin til min Vmax.

Vmaxen har ikke fra fabrikken noget der viser om der er olietryk på eller ej, den har simpelthen bare en niveauføler i bundkarret, der viser om der er olie i sumpen. Derfor er det anbefalelsesværdigt til alle Vmaxer med en olietryksmåler.

Specielt da den kan finde på at skyde et lille "øre" ud på en O-ring placeret på et trykrør i bundkarret. Jeg har jo hørt om fejlen med den der O-ring før, men har altid tænkt, hvis det var et problem, måtte det være lavet om på en `96 model, Vmax´en har jo kørt siden 1985. Da jeg hev bundkarret af, var det lige før jeg skulle op og skifte underbenklæder - den der dumme O-ring var faktisk skudt ud på min motor!

Efter jeg havde samlet motoren igen, blev den placeret på sin plads i stellet og al det løse krims krams blev monteret. Olie og vand blev påfyldt og så kom jeg jo til det spændene øjeblik, hvor man blandt andet får testet, om det nu også var de rigtige huller man fik brugt til timingen af knastakslerne. Jeg tænkte jeg lige ville lade motoren pumpe lidt olietryk på, før jeg startede den og jeg regnede med det var gjort ved ikke at give den noget choker sådan lige til at starte med, samtidig med jeg holdt starterknappen inde.

Sådan gik det bare ikke, i stedet sprang kværnen i gang med et brøl da jeg rørte knappen - den ville simpelthen bare snart ud og køre.

Det ville jeg jo egentligt også, selv om det tilfældigvis var blevet ganske sent og mørkt udenfor.

Så skal man jo helst være fornuftig og køre sådan en motor til, før den sådan for alvor får noget håndtag. Hvis det skulle være gjort på min cykel, skulle det åbenbart være gjort af en anden end mig, for der er da ikke noget mere kedeligt, end at skulle køre rundt uden at kunne prøve resultatet af alle ens anstrengelser.

Efter ca. 15 min. forsigtig kørsel kom jeg i tanke om ordene en mekaniker jeg kender engang har sagt: "Hvis det ikke kan holde når det er helt nyt, hvornår kan det så holde?"

Han har sgu´da ret - tænkte jeg og vred håndtaget et stykke tilbage i 1´ste gear.

Til min store irritation så resulterede det kun i at den fedtede i koblingen - troede jeg.
Da jeg prøvede igen opdagede jeg at cyklen simpelthen valgte at hive baghjulet rundt med en hastighed, der svarede til gashåndtagets stilling og så måtte resten af cyklen jo bare følge med når den fik lyst. Det skal nævnes at bagdækket var noget slidt i forvejen, men det er godt nok sjovt at kunne trække hjulspind i 2´et gear på gassen.
Med nyt bagdæk er det selvfølgelig en anden sag, men den kan bestemt finde fremad. Problemet er mest at holde forhjulet nede, men hvis det er det største problem man har, så har man det jo egentligt også temmeligt sjovt. Faktisk skal jeg til at lære den at kende igen, forskellen er ret stor sammenlignet med før og mine nogenlunde gode starter ved grønt lys er pludselig blevet katastrofale.

I min naivitet troede jeg at jo større overskud cyklen havde, jo nemmere måtte det være at dosere gassen, sådan er det altså bare ikke, det høje moment gør 1´ste gearet rimeligt svært at bruge. Selvfølgelig er det en vanesag, når først man får vænnet sig til det, kan man jo ikke forstå det nogensinde var svært.  

Så vil mange sikkert tænke: Var det så alle pengene og arbejdet værd? Absolut!
Arbejdet bliver i høj grad belønnet med resultatet og pengene man smider efter sådan noget er jo relative, forstået på den måde, at man kunne jo også bare vælge at købe en GS 500E. Ikke for at rakke ned på en god stabil hverdagsslider, en GS 500E er en glimrende cykel for nogen, men ikke for mig. Jeg vil hellere bruge de ekstra penge og køre Vmax.

Havde Vmaxen tilfældigvis kostet 25.000 kr. mere i anskaffelsesværdi og været 1500 ccm. fra ny af, så havde jeg købt den alligevel.

For en del år siden snakkede jeg med en gut der tunede biler. Han sagde at man som udgangspunkt skal regne med 1000 kr. pr. hestekraft, når man begynder at tune og i dette tilfælde ser det ud til at passe meget godt. Jeg har ikke fået den rullet, men ud fra de kurver jeg set på andre 1500 ccm Vmaxer og ud fra hvad jeg har fået oplyst fra Badmax i Tyskland, så skulle den lægge lige under 150 heste på hjulet. En standart Vmax ligger ca. 110 hk. på baghjulet og med den udstødning jeg kører med, ligger de normalt omkring 120 hk på hjulet.

Nu skal jeg egentligt ikke bruge hk´erne til så meget, for dem bruger man mest til at køre hurtigt med.

Til acceleration har vi hovedsageligt brug for et højt drejningsmoment og det er her kubiktuning er en genial form for tuning. Når du øger kubikkerne, så øger du også drejningsmomentet helt nede fra tomgang og det kan virkelig mærkes på Vmaxen.  

Det skal for god ordens skyld nævnes at jeg kører med en 4-2-1 udstødning af mærket Hindle, med 2” potte. Jeg beholder, indtil videre, de originale karburatorer, men jeg har modificeret luftfilterkassen, så den bedre kan få luft.  

Det var så en lille fortælling om, hvordan et oplagt vinterprojekt blev til et sommerprojekt, så må tiden jo vise, hvor længe motoren og kardantrækket holder til det.


BSA B31 fra 1959

Jeg sender lige min egen tuningshistorie om min motorcykel og for jeg så at der var en om en Yamaha Vmax men min motorcykel er meget ældre men derfor behøver den jo ikke at være langsommer vel? når må heller se at komme igange med historien. 

Jeg har købet mig en BSA B31 fra 1959 en gammel sag men det var det som min pengepung sagde god for, men fordi at den er gammel skal den jo ikke være kedelig vel? jeg skriver lige nogle data om min BSA inden jeg startede med den. motor er på 350 ccm topfarten er ca 115 km/t og fra 0-100 det ved jeg ikke men det tager lang tid og den har ca. 17 hk. 

Nu til alt det sjove: jeg har fundt cylinder og topstykke og stempel fra en BSA B33 og den har en cylinder volume på 500ccm, så nu er den blevet til en 500ccm også har jeg købet nogle andre knaster til den nogle fra en racermodel og jeg har  også drejet af svinghjulet også har jeg sat 28mm karaborator på hvor der sad 22 mm på før også har jeg  fået lavet en anden krumtap til den fra en gammel Jap speedway motor også har jeg selv lavet et helt nyt udstøningsystem og den lyder sku godt nu.

Den har ca. 31 hk og den rykker på en helt anden måde nu og det har kostede mig ca. 2500 kr. at lave den og jeg har selv lavet det hele.

mvh. Jens